新泰市脫硫塔壓差波動增高原因
脫硫塔壓差波動增高原因
運行情況說明:我公司氨凈化系統脫硫塔廠家在2013年1月出現壓差增高并伴隨頻繁波動的情況。壓同樣的工藝操作條件,差由正常時的20K Pa,上漲至76K P a。初期,為了維持生產,系統減負荷運行,壓差逐漸下降,脫硫塔出口H2S指標還能維持正常。但是到了后期,不僅壓差持續高,脫硫塔出口H2S指標高達20m g/m3。嚴重影響系統運行,并將脫硫負荷后移至干法脫硫槽,干法脫硫塔劑很容易飽和。如干法脫硫劑穿透,干法脫硫槽出口H2S指標超過5ppm,系統將被迫停車。原因分析:脫硫塔壓差高的原因主要有:系統生產負荷過大;溶液臟起泡造成攔液;塔板出現問題;正壓室進液或負壓室漏氣。發現脫硫塔壓差高后,首先聯系儀表對壓差計進行檢查清理,恢復后,壓差變化小明顯,排除儀表誤差這一原因。對數據統計,發現工藝操作參數,如溶液循環量、操作溫度、壓力、脫硫氣量無變化,那么,分析原因就主要為:脫硫溶液臟,或者塔板出現問題。而這兩種問題向徹底決絕系統停車檢修才能徹底確認處理。
脫硫塔設備壓差增高原因分析
一、NHD脫硫系統介紹:我公司年產24萬噸介成氨凈化裝置脫硫系統采用NHD物理吸收法,利用H2S及CO2,COS在NHD中的溶解度的小同來除去H2S及少部分CO2。脫硫塔生產廠家系統工藝流程為脫硫塔吸收、濃縮塔提濃、再生塔解吸的三塔工藝。這三臺塔均采用填料塔,亂堆。其中脫硫塔共5層,是脫硫系統的關鍵裝置,經過脫硫塔廠家的脫硫氣,H2S<7. 5m g/m3進入干法脫硫槽進行精脫硫,出u氣體H2S<0. 75m g/m3送脫碳及甲烷化工序。
二、解決脫硫塔廠家壓差波動問題的必要性:填料塔正常生產過程中,塔壓差在15K P a左右,且壓差較穩定。如果壓差出現大幅波動,當高于35K Pa并逐漸上升時,需及時減氣量及循環量,如減量小及時將造成脫硫塔攔液,NHD溶液隨著氣體帶入后系統,脫硫系統液位大幅波動,脫硫出日氣體中H2S指標嚴重惡化,甚至被迫停車。由于H2S能與甲烷化及氨介成塔催化劑活性成分反應生成金屬硫化物,使催化劑活性降低甚至喪失,因此控制高壓差才能確保脫硫塔出u氣體H2S指標介格,才能保證系統高負荷穩定運行,同時脫硫塔出H2s指標的控制也自接關系到干法脫硫槽脫硫劑的使用壽命。