解決玻璃鋼脫硫塔起泡的根本原因
玻璃鋼脫硫塔起泡的根本原因一直沒有結論,但由實際情況來看主要與吸收塔內漿液幾種成分有關:吸收塔內含Mg元素(主要來自石灰石中的MgO)、雜質(主要來自煙氣粉塵、石灰石)和油份(主要來自鍋爐的燃油)。當上述物質在吸收塔內富集到一定程度時,在循環漿液泵作用下吸收塔內液面容易產生泡沫。
脫硫塔起泡后會呈現如下現象:
1)吸收塔上層攪拌器電流、氧化風機電流偏低;
2)真空脫水皮帶機下料處(頭部)的漿液帶黑泡;
3)嚴重時吸收塔溢流管流出帶濃黑泡沫的漿液。
別的,我認為呈現“經過除霧器沖刷水向吸收塔補水或供石灰石漿液時,脫硫塔的漿液下降、氧化風機電流上升,反之,停止供水、供漿時,吸收塔液位上升”這種怪現象,主要是吸收塔內部泡沫過多引起的,往吸收塔供漿或供水時,因為漿液或水從除霧器或噴淋層高處灑落,具有沖刷力,能消除液面的部分泡沫,減輕了吸收塔起泡的程度,故此刻液位下降,氧化風機電流上升。
脫硫塔起泡往往是吸收塔漿液惡化的表征,起泡越多漿液惡化越嚴重,脫硫率、PH值下降越快。故吸收塔起泡時應及早發現及早處理。
一般的應急方法有:
1)依據起泡程度加入適量的消泡劑或加大除霧器的沖刷,加消泡劑前應留意先依據起泡程度操控好液位,避免脫硫塔上層攪拌器不必要的跳閘。
2)在FGD煙氣量較少、脫硫率較高時可暫時停運一臺(上層的)循環漿液泵。
3)可從事故漿液罐置換部分漿液至吸收塔。但這治標不治本。
根本的方法是消除起泡的根源:
1)更換品質好的石灰石,削減吸收塔漿液中Mg元素的含量。
2)改善電除塵的運轉工況,削減吸收塔漿液內的灰塵含量。
3)鍋爐長時間投油時退出脫硫體系運轉。
4)加大脫硫廢水的排放,削減以上雜質在吸收塔內的富集。
別的,在處理脫硫塔起泡過程中應留意吸收塔溢流,如果溢流管上的透氣口堵塞,溢流將源源不絕,吸收塔液位將不斷下降,會引起很嚴重的結果。此刻應盡早疏通透氣口,損壞虹吸作用。